近日,通鋼煉鐵廠(chǎng)將7號高爐3座熱風(fēng)爐熱風(fēng)杠三岔口高溫區的15處氮氣冷卻管改為空壓風(fēng)管冷卻,在保證安全的基礎上,每月實(shí)現降本增效25萬(wàn)余元。 7號高爐熱風(fēng)爐熱風(fēng)杠三岔口是熱風(fēng)爐的薄弱環(huán)節,嚴重制約了高爐生產(chǎn)的需要。為保證在長(cháng)期高溫高壓下能夠安全生產(chǎn),熱風(fēng)爐大班果斷采取措施,用膠皮管接上自制的“王”字型、“工”字型等不同形狀的四分管氮氣頭對此處進(jìn)行吹掃冷卻。針對氮氣成本高,壓力小、流量少等缺點(diǎn),熱風(fēng)爐大班提出將氮氣改為空壓風(fēng)的方法。各崗位職工利用休息時(shí)間,攻堅克難,耗時(shí)一個(gè)多月,將空壓風(fēng)管道用兩寸鐵管,由爐前接到了熱風(fēng)爐熱風(fēng)杠三岔口處。據統計,自今年2月初將3座熱風(fēng)爐三岔口以及1號熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口等15處氮氣冷卻管,相繼改為空壓風(fēng)管冷卻以來(lái),不但滿(mǎn)足了冷卻要求,而且大大降低了成本費用,按氮氣0.25元/立方米,空壓風(fēng)0.1元/立方米計算,15根空壓風(fēng)管的改造,每月就可降本增效25萬(wàn)多元。
|